电涌保护器弹片焊点开裂失效分析

一、案例背景

电涌保护器主要用于低压配电系统、过电压钳位和浪涌电流泄放。其工作模式为大电流冲击时,弹片焊点位置温度升高软化,发生开路,起到保护作用。

本次分享的案例,失效发生在产品客户端波峰焊后,产品内部焊点剥离,产品持续性发生不良,个别批次不良率较高。

 

二、分析过程

1.外观分析

对#1~3失效品及#1~3正常品进行外观分析。

其中,正常品分为温循1000H样品1、温循1000H样品2、高温85°24H 样品。

失效品外观图示:

 

 

 

正常品外观图示:

 

 

测试结果:

失效品弹片焊锡处断开,弹片呈弹开状态,外观未见受损及应力痕迹;

正常品弹片焊锡良好,弹片未见弹开及边缘起翘分离。

 

2.X-RAY检测

失效品外观图示:

 

 

正常品外观图示:

 

 

测试结果:

失效品焊点开裂,弹片呈弹开状态;

正常品焊锡处存在少量空洞,弹片本体及焊点未见明显异常。

 

3.保持力分析

 

测试结果:失效品2弹片接触弹片时回弹力为2.8N,按压到底时弹片回弹力为4.5N。

 

4.拉力测试

#正常品(温循2)测试数据:

 

#焊点拉力测试后焊点状态:

 

 

测试结果:温循样品2经过拉力测试,焊点在受到98.202N的力后,焊点断裂,弹片弹开。

 

5.失效品SEM/EDS分析

1)失效品1表面SEM分析

左侧为焊盘侧SEM图示,右侧为弹片侧SEM图示。

 

 

 

 

测试结果:失效样品1断口均存在疲劳辉纹与解理台阶形貌,整体呈现疲劳断裂特征。

 

2)失效品1表面EDS分析

 

 

 

 

 

测试结果:失效品1断开位置为弹片侧合金层与焊料间,未见异常元素。

 

3)失效品1断面SEM分析

 

测试结果:断面存在不规则、锯齿状结构裂纹,符合老化疲劳断裂。

 

4)失效品1断面EDS分析

 

测试结果:断面开裂位置为焊料间断裂、焊料间与弹片侧合金层断裂,断面元素未见异常。

 

6.正常品SEM/EDS分析

1)正常品(温循1)断面SEM分析

 

 

2)正常品(温循1)断面EDS分析

 

测试结果:

断面焊锡良好,未见异常,弹片侧合金层形貌连续、紧密厚度为2.15-3.14μm,焊盘侧合金层形貌连续、紧密厚度为2.24-2.52μm;

断面成分分析未见异常元素。

 

3)正常品(高温85°24H )表面SEM分析

样品经过100-150° 各6H的高温后,弹片在温度点150°时弹开。下记对高温测试后的样品继续进行表面的SEM和EDS分析。

#整体图示:

#局部图示:

 

测试结果:高温试验后断面整体呈热熔后平整,存在疲劳条带,符合热疲劳断裂。

 

4)正常品(高温85°24H )表面EDS分析

 

测试结果:断开位置为焊料与弹片合金层间,断口位置未见异常元素。

 

7.针对弹簧单品进行分析

1)对弹簧单品进行镀层厚度测试,镀层元素选择Sn/Cu,下记为测试数据,镀层结果未见异常。

2)弹簧单品断面SEM分析

 

 

 

测试结果:弹片镀层位置存在合金化,且镀层厚度不均匀,镀层Sn粒子间不紧密,存在空隙。

 

三、分析结果

1.不良解析

失效品

失效品经过SEM及EDS分析,发现失效焊点呈现整体开裂的状态,开裂起始点均位于焊点与弹簧隔离片接触端。

正常品

1.弹片弹开温度约为150℃;2.弹片垂直拉力测试表明,焊点在受到 98.202N 的力后断裂;3.弹片侧及焊点侧合金层形貌连续、紧密,整体无异常。

弹簧单品

弹片单品镀层位置存在合金化,且镀层厚度不均匀,存在空隙。

 

2.失效原因

综合上记分析结果,判断引起焊点开裂的原因为:

1)弹片焊点受到弹簧持续的横向剪切力,引起疲劳开裂;

 

2)采用雾锡工艺,镀层不均匀,结合不紧密,焊点强度存在缺陷。

 

四、改善建议

1)器件应力结构优化;

 

2)弹片镀层工艺优化,建议镀层由雾锡工艺转变为亮锡工艺;

 

3)选用焊点强度高的低温锡膏。